|
1、損壞情況及原因分析
泰興減速機(jī):水電十二局廣西桂林思安江工地,一臺(tái)德國原裝挖掘機(jī)斗容量為5.5m3的RH30E型正鏟突然損壞不能工作。經(jīng)拆機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)減速器內(nèi)有大量斷齒塊及鐵屑,行星減速器第2級(jí)變速裝置已嚴(yán)重?fù)p壞:4只行星齒輪牙齒大部份被打掉(牙齒從齒根斷裂較多,一小部份是碎齒塊擠傷的);4只行星齒輪球面滾子軸承由于碎齒鉆進(jìn)軸承內(nèi)造成損壞報(bào)廢;行星輪架軸端部被碎齒塊嚴(yán)重?cái)D傷(但輪架整體未變形,輪架上行星輪軸中心距未變,軸頸處表面光潔度及外徑尺寸也沒變);太陽輪(中心齒輪)軸頸嚴(yán)重磨損,軸頸均勻縮小0.25mm以上,但無嚴(yán)重劃傷;太陽輪輸出端軸頸處向心滾子軸承有近五分之一的滾子嚴(yán)重?cái)D傷無法再使用(但軸承內(nèi)外滾道基本未受到什么損傷);箱體上內(nèi)齒圈有近十分之一的牙齒(約九到十個(gè)齒損傷)因?yàn)樾行驱X輪的碎齒擠入而造成殘缺,其中有三四個(gè)損壞的齒是連在一起的。在靠近齒圈的一端,從齒的端面接近齒根向齒頂方向斜向斷裂,斷齒成三角形的較多,損壞最嚴(yán)重的齒其剩余較完整的齒厚占正常齒厚的三分之二左右。檢查結(jié)果是回轉(zhuǎn)減速器報(bào)廢,需更換整個(gè)減速器(原廠家不供應(yīng)單個(gè)零件,只提供減速器總成)。
水電十二局共有2臺(tái)RH30E型正鏟,連續(xù)使用一年左右均出現(xiàn)過一模一樣的設(shè)備事故,最終結(jié)果都是更換整個(gè)減速器,而思安江工地的這臺(tái)挖掘機(jī)在此之前則已更換過一次原裝回轉(zhuǎn)減速器,正好用了一年多的時(shí)間又出了同樣的事故。
兩次回轉(zhuǎn)減速器事故發(fā)生前均無異常聲響,回轉(zhuǎn)動(dòng)作亦正常,異常聲響與回轉(zhuǎn)動(dòng)作異常幾乎是同時(shí)發(fā)生的。拆機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)減速器內(nèi)不缺潤滑油且油液較干凈。經(jīng)多次詢問幾位挖掘機(jī)操作者,得知操作時(shí),司機(jī)均有一錯(cuò)誤的操作習(xí)慣:因?yàn)橥诰驒C(jī)回轉(zhuǎn)系統(tǒng)質(zhì)量大,而挖掘機(jī)的制動(dòng)裝置制動(dòng)力矩又都較小,挖掘機(jī)回轉(zhuǎn)制動(dòng)時(shí)所需制動(dòng)時(shí)間普遍都較長,慣性轉(zhuǎn)動(dòng)角度(距離)較大,回轉(zhuǎn)定位不易控制,司機(jī)為了快速和準(zhǔn)確地將挖斗轉(zhuǎn)到工作面上定位一般都會(huì)采用反擋操作強(qiáng)行停止挖掘機(jī)回轉(zhuǎn)動(dòng)作(特別是在搶產(chǎn)量時(shí)這一習(xí)慣動(dòng)作用得更為頻繁),很少采用慣性定位的方法(即挖掘機(jī)鏟斗即將轉(zhuǎn)到工作面時(shí),提前一定角度(距離)切斷動(dòng)力同時(shí)進(jìn)行制動(dòng),讓挖掘機(jī)動(dòng)臂,斗桿,鏟斗等依靠慣性轉(zhuǎn)到工作面上。這種方法回轉(zhuǎn)定位時(shí)間長且定位不太準(zhǔn)確,不易控制)。
為此我們判定事故的直接原因是,反擋制動(dòng)給齒輪造成極大的沖擊力,比正常工作時(shí)受到的力要大數(shù)倍,造成回轉(zhuǎn)減速器2級(jí)變速齒輪頻繁過載,嚴(yán)重地縮短了回轉(zhuǎn)減速器的使用壽命。加上4只行星齒輪為標(biāo)準(zhǔn)20°壓力角無變位的根切齒輪(齒數(shù)14齒),反擋制動(dòng)產(chǎn)生的沖擊力極易造成齒輪的齒根斷裂。4只行星齒輪的損壞絕大部份是齒根斷裂也證明了這一點(diǎn)。箱體上內(nèi)齒圈上的牙齒殘缺是因?yàn)樾行驱X輪的碎齒塊擠入造成的,斷裂口處也沒有發(fā)現(xiàn)老傷痕。這些破壞特征都證明了反擋制動(dòng)是造成回轉(zhuǎn)減速器報(bào)廢最直接也是最根本的原因。
2、修復(fù)方法及效果
由于原德國廠家同類產(chǎn)品早已更新,該型號(hào)的減速器已停產(chǎn),需重新定做,報(bào)價(jià)五十萬元左右,時(shí)間三到三個(gè)半個(gè)月(空運(yùn),海運(yùn)則需六個(gè)月左右)。當(dāng)時(shí)思安江大壩填筑正值施工高峰期,工地總共只有4臺(tái)挖掘機(jī):2臺(tái)斗容量為1m3的CAT320型挖掘機(jī),1臺(tái)1.6m3的PC400-6型挖掘機(jī)和1臺(tái)5.5m3的RH30E型正鏟挖掘機(jī)。其它3臺(tái)挖掘機(jī)的斗容量加起來還不及RH30E型挖掘機(jī)斗容量的2/3.這樣大型的設(shè)備停用待修這么長的時(shí)間將直接影響到整個(gè)大壩填筑的施工進(jìn)度。為此我們決定自行修理。
(1)行星輪架軸損傷的軸端部用電焊補(bǔ)好(焊前首先用石棉布將行星輪架軸頸等處保護(hù)好,防止焊接時(shí)飛濺物損傷其表面),然后用數(shù)控加工中心機(jī)床將軸端尺寸加工至原尺寸,并車出軸用卡簧槽等。
(2)齒輪通常都采用中碳鋼制作并對(duì)齒表面進(jìn)行高頻淬火處理以提高齒輪的耐磨性。這種齒輪造價(jià)低,制造方便,齒表面硬度也較高,但齒的韌性差,齒根過載后易斷裂。故這次行星齒輪材料決定改用優(yōu)質(zhì)合金滲碳鋼。加工好的齒輪的齒表面最后進(jìn)行碳,氮共滲及淬火處理,熱處理后的齒輪表面再進(jìn)行表面噴鋼丸處理以消除部分表面應(yīng)力,減少斷裂傾向,并可提高齒表面硬度和使用壽命。這樣加工處理好的齒輪外表面硬度高但芯部韌性好,可有效地防止齒輪因過載產(chǎn)生脆性斷裂,大大提高齒輪使用壽命。
(3)行星齒輪球面滾子軸承一時(shí)采購不到進(jìn)口件就用優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)名牌產(chǎn)品代用。
(4)太陽輪(中心齒輪)軸頸縮小0.25mm處用電鍍的方法進(jìn)行修復(fù),然后用外圓磨床將軸頸磨至原尺寸。
(5)太陽輪軸頸處的向心圓柱滾子軸承為特殊型,進(jìn)口件難以采購,國產(chǎn)軸承又無法代用。為此,我們決定用自制的滾子代替損壞的滾子,將損壞的這個(gè)軸承重新利用起來。具體的方法是:用制作滲碳鋼齒輪的方法做出滾子,滾子的外表面用外圓磨床將滾子磨至舊滾子外徑尺寸。然后將新滾子均勻且有間隔地與舊滾子搭配起來裝在軸承滾道內(nèi)(即每裝幾只舊滾子再裝1只自制的新滾子,以此類推)。這樣組裝起來的軸承盤動(dòng)起來手感很好,后來的實(shí)際使用效果也很好。
(6)對(duì)箱體內(nèi)齒圈的處理首先用鋼鑿將裂開但尚未脫離齒圈的小碎齒塊(屑)全部鑿下,仔細(xì)清理干凈,再用手提電動(dòng)角向磨光機(jī)打磨斷口并倒角以盡量減少斷齒破損面上可能產(chǎn)生的碎鐵屑的掉下量;用手提電動(dòng)模具磨光機(jī)非常仔細(xì)地修磨因碎齒塊擠入而受損的齒表面,保證其表面與行星輪有良好的接觸面。最后所有齒面用砂布打磨光滑。有條件的話,這里更好的方法是,用適當(dāng)?shù)暮笚l堆焊修補(bǔ)斷裂的齒頂,然后再用角向磨光機(jī)打磨,修磨,修正齒形以保證內(nèi)齒圈與行星輪的嚙合平穩(wěn)。
回轉(zhuǎn)減速器安裝前應(yīng)先將箱體內(nèi)的小鐵塊,鐵屑仔細(xì)清理干凈,然后順序安裝1,2級(jí)變速齒輪等,最后加入潤滑油。試運(yùn)行效果良好,從決定自行修理到修復(fù)安裝結(jié)束及整機(jī)試用僅花了不足8天的時(shí)間。
運(yùn)行一周后再拆機(jī)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)減速器內(nèi)僅有2粒綠豆大小的斷齒塊和極少量的鐵屑。重新安裝前再次對(duì)2級(jí)齒輪箱體上的外齒圈的斷齒進(jìn)行了清理打磨等。減速器安裝后再次更換潤滑油,確保油品干凈無污染。
挖掘機(jī)使用前對(duì)操作者提出了特別要求,即挖掘機(jī)工作時(shí)鏟斗按額定載荷的80~90裝載石料,嚴(yán)禁超載;做回轉(zhuǎn)動(dòng)作時(shí)啟動(dòng)與制動(dòng)不要太猛,嚴(yán)禁反擋制動(dòng)定位等。
RH30E型挖掘機(jī)回轉(zhuǎn)系統(tǒng)修復(fù)后又使用了一年多,直到思安江大壩澆筑完畢該回轉(zhuǎn)減速器仍性能良好。
版權(quán)所有 江蘇泰強(qiáng)減速機(jī)有限公司 電話: 0510-83120666 68939920 傳真:0510-68939922 68939923 備案號(hào):蘇ICP備13061357號(hào)-5 網(wǎng)站地圖 XML